摘要
在进行盐雾试验时,由于镀锌件在盐雾箱中安放位置的错误,导致对耐盐性能方面错误结论。经分析和重新安放工件后,才能得到正确的盐雾结果。
01、供需双方对锌层质量争议的由来
8件085小导磁框的钝化膜经盐雾试验后,从整体正反表面绝大多数依然有色彩的外观,锌层完整;而只有约1/5外圆边缘有厚的白霜堆积(又称为白色耐蚀产物)。南京电声元件厂对电镀生产厂的“质量”极为不满,要求停产整顿。镀锌厂负责人认为质量没有问题,生产工艺与流程没有变化,过去都达标,而为什么这次盐雾试验却通不过呢?进而对某研究所的盐雾试验产生怀疑。生产厂又抽样送到某民营公司做盐雾试验,其结论又不知所云。最后,要求我协助分析该问题所在。
02、初步诊断
085导磁框(出口件)有五种规格(见表1),圆形碗状。从总体上看,085导磁框的彩色镀锌滚镀件质量完全没有问题。如有问题,首先彩色膜要退掉(消色)。其次,白色腐蚀产物应出现在镀锌层最薄的部位(大圆面的正面中间部位),而绝对不会出现在最厚的镀锌层的大圆边缘周围。
如果周围边缘确实镀锌层薄而出现问题,腐蚀产物应是一个圆环状,而现在出现的仅仅是最小直径为3.6㎝导磁框1/5圆环上有较厚的白色耐蚀产物。而另外不同直径的22件导磁框,没有任何腐蚀产物。
上面这些反常现象,不得不对盐雾试验工件安放的位置产生疑问。
03、导磁框在盐雾箱中安放的模式及其盐雾结果
经了解送去直径大小不一的5种规格的镀锌导磁框工件共30个去做盐雾试验。
30个工件盛放在二个缕空的长方形塑料盒中。市售塑料盒规格为300×200×80㎜(L×W×h)。每一个盒各放15个工件,紧密安放;所有的圆面都平行于水平面,与垂直方向没有任何夹角;四个大直径导磁框工件间安放一个较小或最小直径的导磁框工件;在塑料盒四角安放最小直径导磁框工件(见图1),以此达到充分利用塑料盒底平面的面积,真正达到工件之间紧密排列。
图1 导磁框工件排列位置的俯视图
(框盖朝上,翻边朝下)
从图1中1号位置是夹角处安放1个最小直径导磁框工件;2号位置是4个大直径导磁框工件中安放1个较小直径导磁框工件。
盐雾试验后的结果:最接近塑料盒四角处最小直径的导磁框有1/5边缘都有白色腐蚀产物,而其它安放的镀锌工件,不论直径大或小都没有出现白色腐蚀产物。很明显,出现这种现象是矛盾的,电镀生产厂当然是不可接受的。
04、导致盐雾错误结论的原因分析
(1)首先,盐雾试验主要考虑导磁框大圆面的耐蚀性。大圆面在盐雾箱中安放时不应与水平面平行,应与垂直方向成30°角。也就是说,受试面进行盐雾考核时,不应在其表面上结盐水(这样,似乎做浸泡盐溶液试验了)。而原受试面的安放没有与垂直方向成30°角。因此,其结论是严酷条件下的盐雾结论,不能真实地反应镀锌层实在的品质。
(2)按GB6458-86规定试验样品不得相互接触,它们之间的间隔距离应不影响盐雾能自由降落在试验样品上,以及一个试验样品上的盐溶液不得滴落在其它试验样品上。因此,紧密安放试验工件是不可取的。因为,它会影响对盐雾结论的评估。
(3)按GB6458-86规定试验样品与箱壁相距不少于50㎜。而原来把工件放在缕空的塑料盒中,其四周塑料边框不缕空,其高为80㎜,而最小直径的工件高度17㎜。因此,高出63㎜的塑料边框却变成了挡盐雾的墙。因而,工件紧靠塑料边框一面时,无疑会接受盐雾的量比工件安放在盒中间的要高得多;而紧靠塑料盒四角处的工件一边,接受盐雾的量又要更加翻翻。这样,正好证明:小直径导磁框1/5边缘为什么有白霜出现的问题,而4/5边缘却都安然无恙的缘故。
(4)按GB6458-86规定,试验结束后,工件从盐雾箱中仔细取出,用流动冷水(低于35℃)轻轻冲洗或用海绵等从表面上除去盐沉积物,然后立即进行80~100℃、30min左右的干燥,并即时检查腐蚀程度或其它缺陷(试验后外观;腐蚀缺陷的部位、数量和状态;状态指点蚀、裂纹和气泡等;去腐蚀产物后的外观;开始出现腐蚀前所经历的时间)。
据称9月14日盐雾试验结束,9月18日写盐雾报告。但工件上凝结的盐痕没有冲洗,一直放在湿态的盐雾箱里,工件表面实际还在进行轻度盐雾腐蚀。因此,直到9月27日我查看时(工件上的腐蚀产物仍没有任何冲洗过),白霜堆积地却更厚了。此时,若对盐雾后的工件表面又进行评估时,就会得出更坏的结论。
综上所述,这次工件在塑料盒中的盐雾结论,由于工件安放错误,故导致出错误的结论(特别是紧靠塑料框夹角处的工件)。
05、工件正确的安放模式
(1)工件应安放在缕空的塑料平板上,平板上面绝对不应四周框边阻挡盐雾自由飘动。
(2)工件与工件之间也应有一定的间距。
(3)工件大圆平面应与垂直方向成30°角(这意味着应特设一套支架,以便挂靠工件)。
(4)所有工件应与箱壁间隔至少50㎜以上。
(5)盐雾试验结束后,应立即清洗、烘干,并记下试验过程中和试验结束后的观察结果。
总之,都要按GB6458-86标准规范进行中性盐雾试验,并按此规范进行评估和总结。
按上述的建议重新抽样,再做盐雾试验。所有的工件全都通过盐雾试验。从而,平息了供需之间不正常的争议,并取得了一致看法:原生产工艺和流程是没有问题的,工件的镀锌质量是达标的。
06、小结
(1)工件在盐雾箱内的位置一定要按GB6458-86标准规范进行安放。
(2)一些国营或民营企业具体做盐雾试验的技术员,其素质也有待进一步提高。
(3)特别要强调的是,绝不允许用自来水来配制盐雾溶液。否则,就是不规范。做出来的结论,就不可靠。
(4)有的单位用市售饮用净水来配盐雾溶液,这也是不可靠的。最近,南京市水质抽查报导,在市售饮用水中有70%不达标。因此,对市售“净水”首先要加以验证,特别是有无氯离子等。
(5)电镀厂不要因盐雾收费(1000元/次)较贵,把所有的送样工件都满满地挤在一只盐雾箱内,进行考核。这样所得出的结论,是不正确的。因此,送样件太多的话,该做二次或三次试验的,还是应做二次或三次。总之,都要按盐雾试验标准来做试验。绝不要贪图一时便宜,而失去客观的正确结果。
(6)电镀厂,不要把抽样送到没有授权质监单位进行盐雾试验。因为这些单位无经营权是非法的,而且具体操作人员是未经过一定的综合培训,所得结论往往是不可靠的,还常常引起供需双方之间的争议与矛盾。因此,这些单位开出的任何质量证明都是无效的,只能给电镀厂参考而已(即内部使用)。
总之,电镀厂应把抽样件送到已受权的质监单位进行检测,其结论才有权威性,并能作为裁定镀锌质量有无问题的结论。
文章来源:镀聊
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